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dc.contributorVelo García, Enrique
dc.contributor.authorMuniesa Bastida , Blanca
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Màquines i Motors Tèrmics
dc.date.accessioned2007-03-09T10:09:28Z
dc.date.available2007-03-09T10:09:28Z
dc.date.issued2005-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099.1/2884
dc.descriptionActualmente dos plantas de secado de fango de EDAR deshidratado (80% de humedad) gestionadas por la empresa SGT S.A. y localizadas una en el término municipal de Rubí y la otra en Mataró producen, conjuntamente, 14.000 Mg/año de fango seco (menos del 20% de humedad). El secado se realiza a partir de los gases de escape de unos motores que consumen gas natural. Se plantea la revalorización de este fango seco, que actualmente se conduce al vertedero como residuo, mediante un proceso de gasificación y posterior aprovechamiento energético, sustituyendo parte del gas natural que actualmente consumen las plantas de secado. El objetivo principal del presente Proyecto de Final de Carrera es elaborar la ingeniería básica de la planta de gasificación. Primeramente se estudia la materia prima a gasificar, realizándose los análisis elemental e inmediato, el estudio de la cinética a la pirólisis, la determinación del poder calorífico y el estudio hidrodinámico. Se concluye que el fango motivo de estudio es apto para el proceso propuesto. Después de un amplio estudio bibliográfico se desarrolla el proceso, escogiendo un gasificador de lecho fluidizado, que trabaja a 800ºC y presión atmosférica. Como agente gasificante utiliza aire a 500ºC con vapor de agua a 250ºC. Los ratios de funcionamiento establecidos son: ER (Ratio equivalente) igual a 0,3 y ratio H/C igual a 2,3, a partir de ellos se calcula la cantidad de aire y de vapor a introducir en el gasificador. De este modo se espera obtener un gas de bajo contenido de alquitranes y, dentro de las posibilidades del proceso, moderado poder calorífico. La composición y el poder calorífico del gas producto al salir del gasificador han sido extraídos de la bibliografía a partir de procesos similares. Con estos datos y ayuda de Excel se ha calculado los principales parámetros de funcionamiento del resto de etapas del proceso: la limpieza de partículas y alquitranes mediante ciclón, filtro cerámico y lavado húmedo; el enfriamiento mediante intercambiadores que permiten generar la corriente de aire y de vapor necesarias; el secado y el aprovechamiento energético en motor. A partir de los resultados obtenidos se ha realizado el diagrama de flujo del proceso y un diagrama de instrumentos. Finalmente se consigue un proceso en el que, a partir de 14.000 Mg/año de fango seco, se obtiene una generación eléctrica de 1,7 MW, con una reducción del consumo de gas natural del 15%. El beneficio medioambiental es obvio, ya que además de reducir el problema de deposición del residuo se obtiene energía a partir de él. Por otro lado, se ha realizado un estudio económico y se ha puesto de manifiesto que el proyecto es viable.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica::Mecànica de fluids::Transport de fluids
dc.titleIngeniería básica de una planta de gasificación de lodos de EDAR para el tratamiento de 14.000 Mg/año de lodo seco
dc.typeMaster thesis (pre-Bologna period)
dc.rights.accessOpen Access
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
dc.audience.degreeENGINYERIA INDUSTRIAL (Pla 1994)


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